Выявленные при анализе действий экипажа нарушения и ошибки,
допущенные при подготовке и выполнении взлёта, в сочетании могли
повлиять на развитие катастрофической ситуации.
Исследование динамики полёта проводилось параллельно: в рабочей
группе комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и в
Государственном центре "Безопасность полётов на воздушном
транспорте". При этом выводы по результатам исследования существенно
отличаются друг от друга.
Как следует из окончательного отчёта комиссии МАК:
"Авиационное происшествие с самолётом Як-40Д RA 88170 произошло
в результате его столкновения с землёй по причине сваливания
вследствие неблагоприятного сочетания ряда следующих факторов,
связанных как с нарушением РЛЭ самолёта Як-40 и ошибками в технике
пилотирования экипажа, так и с нарушением инженерно-техническим
персоналом технологических документов по подготовке самолёта к
вылету после наземного обледенения, оказавшего влияние на ухудшение
аэродинамических характеристик крыла:
- дефицит времени для выполнения взлёта во время, указанное в
флайт-плане, из-за задержки прибытия пассажиров;
- взлёт с закрылками, выпущенными на угол 11° (требование РЛЭ
самолёта Як-40 Р. 4.2 П. 16. закрылки перед взлётом должны быть
выпущены на угол 20°), что уменьшило запас перегрузки от сваливания
приблизительно вдвое (с ny = 0, 8 до 0, 4);
- ранний подъём передней стойки шасси на скорости меньше
предписанной РЛЭ даже для закрылков 20° и существенно меньшей для
закрылков 11°, при взлётной массе 17, 2 т потребовал значительного
отклонения руля высоты на кабрирование (минус 12°) с усилием до
30кг;
- перекладка стабилизатора на кабрирование с -2, 2° до -4, 3° на
разбеге одновременно с отклонением руля высоты при подъёме передней
стойки шасси вызвала значительное изменение усилий (8 - 10 кг/град)
и затруднила привычную при взлётах с закрылками 20° дозировку
отклонений штурвала и контроль его положения по усилиям;
- резкое кабрирование самолёта после отрыва, спровоцированное
избыточным моментом тангажа (несоответствие положения закрылков,
выпущенных на 11°, и стабилизатора) и неадекватные действия экипажа
по парированию кабрирующего момента после отрыва самолёта (для
исключения увеличения угла атаки требовалась отдача руля высоты "от
себя" с усилием 25 - 30 кг в процессе и после отрыва самолёта),
привели к выходу самолёта за углы атаки, предельно допустимые в
эксплуатации;
- привычно-стереотипные, отработанные для взлёта с закрылками
20° отклонения руля высоты не соответствовали балансировочным для
взлёта с закрылками 11° в среднем на -4°-6°;
ухудшение несущих свойств крыла из-за необработки
противообледенительной жидкостью после механического удаления
последствий наземного обледенения самолёта, что привело к раннему
сваливанию самолёта;
- неучёт экипажем качества состояния поверхности крыла после
механической очистки его от наземного обледенения.
Сваливание самолёта произошло при перегрузке не более 1, 1 ед.
по данным МСРП-12-96, что возможно только в случае значительной
потери несущих свойств крыла, вызванной сохранившимися остатками
наземного обледенения, что подтвердили трубные испытания полукрыла
самолёта Як-40 и лётные испытания.
В процессе сваливания произошёл помпаж всех трёх двигателей в
результате исчерпания запасов газодинамической устойчивости
компрессоров из-за роста уровня неравномерности и пульсации
параметров воздушного потока на их входе, вызванных срывом
воздушного потока на крыле при выходе на большие углы атаки".
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 февраля 2002 № НА-62-р
г.
О КАТАСТРОФЕ САМОЛЁТА ЯК-40Д RA-88170 09
МАРТА 2000 Г. В АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО
Девятого марта 2000 г. на аэродроме Шереметьево, днём, в
процессе взлёта с МК=247° (ВПП правая) после отрыва от ВПП потерпел
катастрофу самолёт Як-40Д RA-88170 ОАО "Вологодское авиапредприятие"
(Северо-Западное окружное межрегиональное территориальное управление
воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации).
Самолёт столкнулся с землёй в 63 м левее оси ВПП, на расстоянии
1200 м от места начала разбега и разрушился. Начавшееся возгорание
принятыми мерами было ликвидировано. Экипаж и пассажиры погибли.
Экипаж самолёта в составе: КВС С.А. Якушин, второй пилот Э.А.
Могуев, бортмеханик В.Г. Наволоцкий выполнял чартерный пассажирский
рейс ЖГЖ 9651 по маршруту Москва - Киев (Борисполь). На борту
находились четыре пассажира и 2 представителя ЗАО "АэроТэкс" и ЗАО
"Авком-Эйр-Сервис", которые были внесены в задание на полёт, не имея
соответствующей подготовки ни бортпроводника, ни флайт-менеджера.
Погодные условия для полёта по маршруту и в пункте посадки
соответствовали метеоминимуму, КВС решение на вылет было принято
обоснованно. Фактическая погода в аэропорту Шереметьево на момент
происшествия: ветер 180°, 4 м/сек., видимость 10 км, облачность
незначительная, слоисто-кучевая с нижней границей 300 м, сплошная
верхняя, температура минус 4°, давление 728 мм рт. ст.
Предполётная подготовка проведена экипажем небрежно. В
штурманском бортовом журнале за подписью второго пилота была указана
масса топлива 3140 кг, скорости рассчитаны для взлётной массы 16000
-16500 кг и угла выпуска закрылков 20°. Фактическая взлётная масса
воздушного судна составляла 17260 кг, центровка - 26, 5% САХ,
заправка топливом - 6000 кг.
Комиссия по расследованию сделала вывод, что закрылки были
выпущены симметрично на угол 11 ° и движения их на уборку или выпуск
в момент столкновения не происходило. РЛЭ самолёта Як-40 не
предполагает использование закрылков на угол 11° на взлёте, в нём
изложено требование об использовании на взлёте закрылков, выпущенных
на угол 20°.
Установлено, что звуковая сигнализация положения закрылков
перед взлётом была выключена выключателем ВГ-15К-2С "Авар. откл.
звук. сигн. шасси и закрылков". Наиболее вероятно, приняв решение
выполнять взлёт с закрылками, выпущенными на угол менее, чем
рекомендовано РЛЭ самолёта Як-40, экипаж сознательно выключил
звуковую сигнализацию для исключения отвлекающего воздействия
сирены.
Из-за опоздания пассажиров вылет самолёта задерживался (по
флайт-плану - в 08.00 мск, фактически взлёт производился в 08.42) и,
наиболее вероятно, чтобы не согласовывать с диспетчером новое время
вылета экипаж при запуске и рулении допускал элементы спешки. В
нарушение требований п. 4.1.4 РЛЭ самолёта Як-40 при подготовке к
выруливанию стабилизатор не был отклонён на необходимый угол для
фактической массы и центровки самолёта и был переложен в процессе
разбега. Руление выполнялось на скорости 50 - 60 км/час.