Было бы намного проще и быстрее разобраться в причинах - недостатках подготовки, или несовершенстве инструкций, или чем-то еще...
Успех зависит от правильно принятого решения.
Правильное принятое решение зависит от опыта .
Опыт зависит от когда- то принятого неправильного решения.
Tpy6Ko3y6
Старожил форума
14.02.2015 12:47
Я думаю, без камер вполне достаточно, уже установленных средств контроля за всеми параметрами полета. Как вы на видеозаписи определите недостаток подготовки например? То что летчик голый, это ничего не значит:-D
А что, товарищи лётчики, помогла бы в такой ситуации маленькая вибра (как в мобильнике) вживлённая на нужный рычаг, кнопку или ещё куда, работающая в параллель с сигнализацией отказа? Сразу, не глядя, и определяешь - за то взялся, или не за то.
Технологически такую штуку сегодня сделать совсем не проблема.
klm911
Старожил форума
16.02.2015 21:44
С музычкой они в тему явно не попали... В таких каменных джунглях ушли от лобового удара....
Да. Тут только приходят в голову только...
"А если туп как дерево родишься баобабом и будешь баобабом тыщу лет пока помрешь"
Владимир Семёнович Высоцкий.
Занавес.
Tpy6Ko3y6
Старожил форума
02.07.2015 16:37
Да. Тут только приходят в голову только...
"А если туп как дерево родишься баобабом и будешь баобабом тыщу лет пока помрешь"
Владимир Семёнович Высоцкий.
Занавес.
БРодяга
Старожил форума
03.07.2015 02:18
Уже высказывал свое мнение, повторюсь еще раз.
При наличии в кабине ДВУХ пилотов, один всегда будет давить авторитетом.
Больше или меньше, но один всегда будет "пилотистее". Кстати, не факт, что
это будет КВС. Наличие ТРЕТЬЕГО члена экипажа в кабине могло бы решить проблему
нехватки внимания при отказах техники и правильности принятого решения.
Вспоминая Иркутск, выкатывание в гаражи, скажу свое мнение. Если бы сидел бортинженер, он бы ТОЧНО помнил и знал, что на одном движке реверса нет. Потому, что это его хлеб.
Так и здесь. И еще. Возможно, пример не совсем удачный, но параллель отслеживается:)
Минимальный состав партийной ячейки- ТРИ человека:) Не спроста...:)
0ДАБ
Старожил форума
03.07.2015 03:10
Не нужен третий. Важен ПРОФОТБОР, а то путают где сено, а где солома. И вообще, klm911 - всё правильно сказал. А ещё вернее - Пушкин: "И опыт, сын ошибок трудных..."
Во Внуково сидел БИ в ТУ-204 - интерцепторы руками не выпустил. Под Максатихой БИ был двойной комплект - напортачили по полной.
корвалол
Старожил форума
03.07.2015 03:19
0ДАБ:
Во Внуково сидел БИ в ТУ-204 - интерцепторы руками не выпустил.
Команды не было, вот и не выпустил.
Tpy6Ko3y6
Старожил форума
03.07.2015 05:48
Сколько в кокпит не посади, толку не будет.
Один тянет на себя, другой отключает наугад движки и все это в критической ситуации, к которой они, теоретически хотя бы, должны были быть готовы.
Полностью согласен с 0ДАБ про профотбор.
просто хор балбесов ))
один ляпнул и понеслась ))
А ничего что в АТРке трое и сидели и этот третий вполне возможно как раз и давил "налетом" и создавал напряг.
Freelancer
Старожил форума
03.07.2015 10:57
0ДАБ:
или всё-таки CRM - залог БП?
И CRM, конечно, а куда ж без него.
Tpy6Ko3y6
Старожил форума
03.07.2015 12:18
Cessnalex: Вы бы товарищЪ-барин, внимательно читали ветку. Тогда бы, понимали, что речь идет не об количестве, а о качестве. Плюс ко всему никто и не утверждал, что их там было НЕ трое. Не путайте констатацию фактов, с рассуждениями на тему.
Tpy6Ko3y6
Старожил форума
03.07.2015 12:22
Да и третий там был, "лишний".
Cessnalex
Старожил форума
03.07.2015 15:01
Ню Ню "рассуждения на тему"
вроде тех что на приведенном вами ролике группа клоунов за забором делает. Отвратные комментарии идиотов мнящих себя "пайлотами".
По АТРке вы бы уважаемый не ветки читали, а информацию из первоисточников лучше))
на борту было три капитана по сути : 5, 7 и 16 тысяч часов налета.
2 июля выложен финальный доклад где все разложено по полочкам .
краткая но толковая версия на авиагеральде :
http://avherald.com/h?article= ...
Да... это как говоориться, может затянуться. Ему про Фрау, а он про Ерему. Я пожалуй воздержусь от перечитывания этого доклад. Хорошо. Спрошу по иному, Cessnalex, вы лично, считаете что колличество, в данном конкретном случае, как то повлияло бы на качество?
Tpy6Ko3y6
Старожил форума
04.07.2015 19:34
По поводу ролика. Я не слушал комменты, и мне плевать на зазаборных "пайлотов", я обращал внимание на высоту и шум движков. Не надо принимать все на свой счет.
БРодяга
Старожил форума
04.07.2015 19:43
Cessnalex2
Три капитана-то же не самый лучший вариант.
Старая поговорка: "Проверяющий на борту- предпосылка!"
Я говорил о ШТАТНОМ третьем члене летного экипажа. Не важно, штурман, бортинженер...
А когда слева и справа сидит по КВСу, да еще если оба из КРС...
Имею печальный опыт. Хорошо, что все благополучно закончилось, могу клавиатуру пожмакать:)
Freelancer
Старожил форума
04.07.2015 20:25
Да без разницы сколько там было человек в кокпите.
Если бы хоть один из них взял в руки QRH, прежде чем чего-то выключать - могли бы зайти и сесть.
ЮмоНин
Старожил форума
04.07.2015 23:16
0ДАБ:
или всё-таки CRM - залог БП?
И CRM, конечно, а куда ж без него.
А как дела обстояли с CRM в 60-е -80-у годы в СССР?
Бились через одного?
levashov_denis
Старожил форума
07.07.2015 08:44
On Jul 2nd 2015 Taiwan's ASC released their factual report, split into 6 sections: 00 General, 01 Flight Operations, 02 Airworthiness, 03 ATS WX, 04 Flight Recorders, 05 Survival Factors.
The ASC reported that there were two captains, Captain A (42, ATPL, 4, 914 hours total, 3, 151 hours on ATR-72-500, 250 hours on ATR-72-600) was pilot in command occupying the left hand seat being pilot flying, Captain B (45, ATPL, 6, 922 hours total, 5, 687 hours on ATR-72-500, 795 hours on ATR-72-600) occupied the right hand seat and was pilot monitoring, a first officer complemented the crew occupying the observer's seat, the first officer (63, ATPL, 16, 121 hours total, 7, 911 hours on MD-80s, 5, 306 hours on ATR-72-500) was in conversion training to ATR-72-600 with 8 hours on the aircraft type.
The ASC provides following highlights (all times in local time):
10:51:39 GE 235 began takeoff roll
10:51:43 Pilot Monitoring (PM) called “no ATPCS armed”, and Pilot Flying (PF) replied “ok continue takeoff.” (ATPCS: Automatic Take-off Power Control System)
10:51:51 PM called “oh there it is ATPCS armed.” The aircraft lifted off and climbed out. Autopilot was engaged after after-takeoff check completed. The aircraft turned right after 1, 000 ft.
10:52:38 After climbing through 1, 200 ft. master warning sounded. Engine and Warning Display (EWD) showed “ENG2 FLAME OUT AT TAKE OFF” procedures.
10:52:41 PF disengaged autopilot while the flight climbing through 1, 300 ft.
10:52:43 PF announced “I will pull back engine one throttle” and PM replied “wait a second cross check”. At this moment ENG1 PLA (Power Lever Angle) record indicated a reduction from 75 deg. to 66 deg.
10:53:00 PM replied “okay engine flameout check” and continued announcing “check up trim yes auto feather yes.”
10:53:06 PF said “pull back number one” and ENG1 PLA record showed a reduction to 49 deg. Meanwhile PM said “okay now number two engine flameout confirmed.”
10:53:09 PF replied “okay” ; however ENG1 PLA remained at 49 deg. The aircraft reached its highest altitude of 1, 630 ft. and started to descend at 102 knots.
10:53:13 Stall warning sounded with stick shakers activated. PM called “okay push push back.”
10:53:15 PF said “shut” and PM replied “wait a second throttle throttle.” Between 10:53:13 and 10:53:15, ENG2 PLA was advanced to 86 deg. and ENG1 PLA was retarded to 34.5 deg. (idle position.)
10:53:19 PF said “number one”, followed by “feather shut off”. Meanwhile PM said “number feather”. Stall warning revived and stick pusher was in effect until 10:53:27
10:53:22 PM said “okay” and PF said “uh number one.”
10:53:24 ENG1 Condition Lever (CL) was in fuel shut off position. Six seconds later ENG1 propellers were in feather position.
10:53:35 PM declared emergency on engine flameout to Songshan tower. Between 10:53:46 and 10:54:04 PF attempted to reengaged autopilot twice but failed. The aircraft stalled again during the time.
10:54:05 PM said “both sides lost”. 2 seconds later PM said “no engine flameout we lost both sides.”
10:54:09 PF announced “restart the engine” while the aircraft was at 545 ft. with speed 105 knots.
10:54:20 ENG1 CL was advanced from fuel shut off position.
10:54:25 PM said “cannot restart it” while the aircraft was at 401 ft. with speed 106 knots. ENG1 NH1 speed recorded an increase to 30%.
10:54:27 PF said “wow pulled back the wrong side throttle” while aircraft was at 309 ft. with speed 105 knots.
10:54:34 “Pull-up” warning issued by Enhanced Ground Proximity Warning System (EGPWS) sounded. The aircraft was at 83 ft. with speed 108 knots.
10:54:35 At altitude of 55 ft. with speed 106 knots, aircraft increased its left bank from 10 deg. to 80 deg. and its left wing collided with a taxi driving on an elevated expressway at the left bank of Keelung River. The left wing continued to hit the fence of the expressway as well as a light pole, before it crashed into Keelung River.
The ASC confirmed, one person on the ground received serious, another minor injuries. 39 passengers and 4 crew on board of the aircraft perished, 13 passengers and 1 crew member survived with serious injuries, 1 passenger survived with minor injuries.
The ASC reported that engine #1 showed no anomaly and no unusual maintenance whatsoever.
The ASC reported, that engine #2 also showed no anomaly with no unusual maintenance. To investigate the reason for the uncommanded autofeather of the right hand engine the investigation performed a continuity check on the wiring harness between Auto Feather Unit (AFU) and the #1 torque sensor, all measurements were within permitted limits. Slight water ingress was found when the connectors were removed, but the connector pins were dry.
Both AFUs as well as another AFU, where another uncommanded autofeather had occurred after GE-235, were sent to the manufacturer for further examination. AFU #1 passed all tests by the manufacturer. AFU #2 of the accident aircraft however failed the continuity test, the resistance between pins J and H fluctuated when the cable was moved by hand, reaching a minimum value of 0.35Ohm. Pins J and H are connected to the torque sensor. Following extensive testing and revised testing methodes the soldering of pins inside the 90 degrees J2 connector were examined under an optical microscope as well as a scanning eletronic microscope, which discovered coarsening and cracking in the stress zone adjacent to pin/solder interface, further away the solder microstructure was intact.
The wiring harness to the torque sensor was tested extensively with no anomaly identified.
The readout of BITE memory of AFU #2 showed no erors prior to the accident flight following a maintenance reset. AFU #2 recorded a torque of engine #2 at less than 25% torque over a duration of more than 30 seconds which triggered the autofeather command.
The ASC reported that video surveillance from dash board cameras of vehicles were helpful to the investigation in addition to surveillance videos from two tall buildings nearby. The videos show the aircraft passed near one of the buildings (without contact), the first contact of the aircraft was with the taxi.
8 sets of seats (2 seats per set) in the aft fuselage, with their associated structures including seat belts, remained intact and in position, the other 28 sets were dislocated, most of them badly damaged and twisted.
Impact forces were predominantly from front to back and caused multiple traumatic injuries. The fatalities were caused by those traumatic injuries as well as drowning.
Было бы намного проще и быстрее разобраться в причинах - недостатках подготовки, или несовершенстве инструкций, или чем-то еще...
Успех зависит от правильно принятого решения.
Правильное принятое решение зависит от опыта .
Опыт зависит от когда- то принятого неправильного решения.